水箱改造说明
系统初设计的一级过滤,采用的是带不锈钢滤芯,带有反冲洗功能的自清洁过滤机,这种过滤机虽然号称免维护,实际在使用中效果都不是很好。该过滤机已经失效很久,问了一下初步估计至少有5年以上了。
后期改造中对切屑液精度的保证是加了三排过滤器,分别供三个工位的内冷使用,因为没有工位的单机比较多,需要的流量相对较大,所以滤芯选择的是80μ的精度,使用中曾出现过有段时间内冷阀频繁被杂质卡死的现象,目前已经加大了滤芯检查的频次,暂时可以保证生产使用。本次改造计划将水箱的过滤方式改为公司目前通用的一级纸带过滤,二级滤芯过滤的方式。
另外,这个共用水箱还有一些问题,列举如下:
1.三台高压内冷水泵都是后来改造的,用两台高压泵供三个工位,每台水泵都分别接了三个工位中的不同单机,这样三个工位的使用水泵都交叉在一起了,一旦一台水泵有问题,至少会导致两个工位不能干活。本次计划是用三台高压泵分别供三个工位,不产生管路交叉,避免出现相互影响。
2.水箱初设计时水箱上没有溢流口,设备干活的时候没问题,一旦设备停机了,水箱中的水就会溢出来,整个水箱上面已经水箱两侧都是满出来的水,影响现场5S。
3.该水箱使用年限达到10年以上,水箱中使用进水、出水管路都是经过多次改造,还有一些装置目前已经没有使用了仍留在水箱上,因此整个水箱上面水管布置杂乱无章,既影响现场的整洁也给维修的时候带来了不便。
目前使用的水箱是三条线共用的,供三条线20台加工中心高压内冷用水。水箱过滤能力低只有一级过滤,且处于失效状态,由于杂质经常出现内冷控制阀卡死现象,引起长停工。另外,水箱管路多次调整变更,目前水箱上方管路错杂,维修起来非常不方便。水箱本身使用年限过长目前泄露严重,内部清理不方便。两台高压内冷泵分别供三个供工位高压内冷使用,管路相互交错,一台泵出现问题,三个工位都会供液不足无法生产。
机械部分:
4.采用三台水泵分别供三个工位单独使用,分别配套8台加工中心, 6台加工中心, 6台加工中心。内冷压力要求为18-20bar。三台泵选用同一型号,同时增加一台备用泵,管路布置上要考虑到可以与其他三台泵自由切换。
5.改造后泵出口到各台单机的管路需要进行全部更换,同时管路需要进行整理,并做好标示。所有管路都要标准管卡固定好,避免工作中产生颤动。
6.水箱进水管路、水泵进出水管以及过滤器进出水路等相关位置都应增加手动阀,便于维修时更换备件。
7.水箱低点应该增加手动阀门,便于放空水箱中的水;水箱一侧应装有可拆卸的视窗,视窗面积要足够大,便于清理整个水箱的内腔。
8.在水箱更新中还包括原水箱的拆除、新水箱的安装,旁边液压站的移位以及相关支架的拆除工作。
9.水泵、过滤器、控制气阀均选用国产品牌。
10、在投标文件中要根据现场要求,明确水箱容积及长*宽*高尺寸,泵流量和压力,过滤方式及流量。
电气部分:
电柜门上部为报警指示标牌,要求有气压低报警、压力不足报警、液位低、液位高报警、过滤堵塞、4台泵故障报警等;电柜门中部为总电源接通,控制电源接通,4台泵启动、停止等指示灯;电柜门下部为4台泵启动、停止、总急停等按钮。